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焦化廠焦?fàn)t地面除塵站簡介介紹
工藝流程
焦?fàn)t在裝煤和出焦過程中,在裝煤孔和出焦處產(chǎn)生大量的高溫陣發(fā)性煙塵,煙氣中主要污染物有粉塵、苯可溶物、苯并芘等,其中苯并芘是強(qiáng)致 癌物質(zhì),嚴(yán)重污染環(huán)境,危害工人和居民的身體健康,焦化廠焦?fàn)t地面除塵站是主要控制煙塵飛揚(yáng)擴(kuò)散,解除有害物質(zhì)對人類危害的重要設(shè)備。焦?fàn)t地面除塵站分為裝煤除塵和出焦除塵兩個(gè)部分。
1、出焦除塵治理部分:焦炭經(jīng)推焦車推出焦?fàn)t時(shí)產(chǎn)生大量煙塵,經(jīng)過吸氣罩在負(fù)壓作用下將煙塵收集起來,送入集塵管道,經(jīng)冷卻器對煙塵進(jìn)行冷卻并去除火焰后進(jìn)入布袋除塵器,經(jīng)除塵器處理后,干凈的氣體進(jìn)入大氣。
2、裝煤煙塵治理部分,裝煤煙塵治理難點(diǎn)在于裝煤時(shí),產(chǎn)生的煙塵很輕且粘性很大,如果處理不當(dāng),整個(gè)系統(tǒng)不能正常工作。裝煤時(shí)煤餅被推入碳化室,爐頭產(chǎn)生的煙塵被大爐門密封在碳化室內(nèi),上部殘余煙塵進(jìn)入負(fù)壓狀態(tài)集氣罩,經(jīng)導(dǎo)煙燃燒車充分燃燒后進(jìn)入地面除塵站。裝煤時(shí)爐頂放散孔產(chǎn)生大量的粉性煙塵進(jìn)入導(dǎo)煙燃燒車,1000攝氏度狀態(tài)下燃燒去除苯并芘等粘性有害物質(zhì),燃燒后,殘余煙塵進(jìn)入地面站除塵站處理,煙氣首先進(jìn)入粘性煙塵吸附裝置,進(jìn)一步去除粘性殘存物質(zhì),進(jìn)入預(yù)處理器結(jié)合預(yù)噴涂使煙塵比重增加,使之沉降,保護(hù)布袋,經(jīng)布袋除塵器處理干凈,達(dá)標(biāo)后排入大氣。沉降后的粉塵經(jīng)刮板機(jī)收集。為防止粉塵二次污染,經(jīng)加濕卸灰機(jī)加濕后外運(yùn)。至此,一次出焦和裝煤的除塵工藝完成。
除塵站的選擇
復(fù)熱式廢氣循環(huán)、側(cè)裝煤搗固焦?fàn)t搗固式焦?fàn)t,裝煤時(shí)煤餅進(jìn)入炭化室對內(nèi)部氣體有一定的擠壓作用,由于煤餅與爐墻之間存有間隙,煙塵逸出面積大,使?fàn)t頂吸塵孔排出的煙氣十分猛烈,而且劇烈燃燒。因?yàn)闆]有高壓氨水噴淋裝置,所以處理這種煙氣的難度較大。
一、傳統(tǒng)“二合一”地面除塵站狀況
傳統(tǒng)的地面除塵站采用的是裝煤導(dǎo)焦"二合一"除塵設(shè)備。但該系統(tǒng)比較適合頂裝煤焦?fàn)t,且系統(tǒng)存在很多問題:排灰不暢,預(yù)噴涂、噴吹裝置失靈,防爆板經(jīng)常爆裂,除塵布袋多次著火,室外切換設(shè)備失靈等。
二、裝煤導(dǎo)焦除塵系統(tǒng)主要設(shè)備運(yùn)行缺陷
(1)裝煤、導(dǎo)焦“二合一”系統(tǒng)不合理。裝煤、導(dǎo)焦“二合一”系統(tǒng)zui初的設(shè)計(jì)思想,是利用出焦過程中吸附在濾袋上的焦粉作為裝煤時(shí)除塵器的涂層,使裝煤過程中吸入的絮狀煙塵在過濾時(shí)吸附在涂層上,同時(shí)確保裝煤煙氣中焦油等粘性物質(zhì)與濾袋直接接觸而粘結(jié)堵塞濾袋。但“二合一”系統(tǒng)將裝煤時(shí)期的荒煤氣通過系統(tǒng)排放,不但不能保證布袋的通透性,而且增加了系統(tǒng)的不安全性,增大了系統(tǒng)SO2、BaP的排放,而且浪費(fèi)了部分煤氣。
(2)噴吹系統(tǒng)效果差。噴吹系統(tǒng)的正常運(yùn)行與否,直接影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行。它利用裝煤、導(dǎo)焦運(yùn)行的間隙,向除塵倉過濾布袋逐排送入高壓空氣,將吸附在過濾布袋上的煙塵吹落下來,同時(shí)降低系統(tǒng)阻力。由于裝煤煙氣中的焦油粘結(jié)焦粉,使布袋反吹效果不佳。布袋堵塞,系統(tǒng)運(yùn)行阻力逐漸增大,吸入空氣不足,可燃煙氣濃度過大,增大了系統(tǒng)放炮、爆炸的可能性。
(3)攔焦車液壓系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定。運(yùn)行環(huán)境差,高溫、高粉塵;室外設(shè)備無防護(hù)隔熱措施,電器元件老化失效;液壓站內(nèi)溫度過高;頂桿及導(dǎo)套運(yùn)行速度過慢,不能滿足工況要求;液壓站設(shè)計(jì)上存在一些不合理的地方,導(dǎo)致頂桿經(jīng)常在非工作狀態(tài)下外滑。
(4)裝煤時(shí)機(jī)側(cè)荒煤氣冒煙嚴(yán)重。
三、焦?fàn)t地面除塵站的選擇
(1)增加陣發(fā)性高溫?zé)煔饫鋮s分離阻火器
為保護(hù)布袋,增加系統(tǒng)的安全性,在出焦煙氣被捕集到通風(fēng)槽,進(jìn)入除塵器之前,增加陣發(fā)性高溫?zé)煔饫鋮s分離阻火器,降低煙氣溫度,增加系統(tǒng)的防護(hù)功能。
(2)攔焦車液壓系統(tǒng)改造
采用了大通徑電磁閥配置液壓站,大幅度提高了液壓缸的運(yùn)行速度。在液壓站油箱外增加了液壓油站外冷卻循環(huán)系統(tǒng),降低了液壓站的工作溫度。更換了液壓控制系統(tǒng)的全部元件。針對機(jī)械限位開關(guān)觸壁失靈的現(xiàn)象,使用了磁接近開關(guān)作為限位,并對室外線纜進(jìn)行了防火處理。
由于工藝的不同,液壓站位置由爐頂改至第三軌外側(cè),大大降低了紅焦對液壓站的烘烤。
(3)預(yù)噴涂、排灰、噴吹系統(tǒng)改造
改造后裝煤煙氣不再進(jìn)入地面站,因此預(yù)噴涂系統(tǒng)失去作用,預(yù)噴涂系統(tǒng)所存在的問題都不存在了。脈沖噴吹閥采用了進(jìn)口產(chǎn)品,增大了壓縮空氣管徑,提高了噴吹設(shè)備的工作穩(wěn)定性,改善了噴吹效果。箱體雙層排灰閥電磁閥全部采用進(jìn)口產(chǎn)品,在試運(yùn)行期間工作穩(wěn)定。將原粉噴涂料改為導(dǎo)焦粉噴涂,采用雙管路多點(diǎn)噴涂,在原有一條噴吹管路的基礎(chǔ)上新增一條噴吹管路。依靠出焦風(fēng)機(jī)高速時(shí)產(chǎn)生的負(fù)壓,將焦粉吸至裝煤除塵倉的下灰口處與裝煤灰粉進(jìn)行混合,增加灰粉的流動性,以利于下灰。通過實(shí)際運(yùn)行,效果比較明顯,下灰口處基本無積灰現(xiàn)象,灰料能夠徹底地排到刮板機(jī)內(nèi),保證了可燃物快速排到倉外,抑制了碳在倉內(nèi)發(fā)生氧化反應(yīng),消除了倉內(nèi)著火的可能性。
(4)增設(shè)獨(dú)立裝煤除塵裝置
裝煤除塵裝置主要由除塵器本體、頂部脈沖噴吹裝置、聲波清灰裝置、雙層排灰閥、保溫加熱裝置組成。這套除塵器的灰料助卸采用了新型的超聲波清灰裝置,能夠有效地清除布袋及倉內(nèi)壁表面的灰料。增加了汽水換熱裝置,在除塵倉外表進(jìn)行了保溫處理,用熱水介質(zhì)對除塵器進(jìn)行保溫處理,避免了含水量較高的裝煤煙氣在除塵倉內(nèi)析出水分,防止煙灰在倉內(nèi)板結(jié),增強(qiáng)了煙灰的流動性。
(5)新增集中潤滑系統(tǒng)
地面除塵站加油點(diǎn)眾多,除個(gè)別加油點(diǎn)外,采用人工加油效率低,操作不便,所以地面站采用了集中潤滑方式,對絕大多數(shù)潤滑點(diǎn)進(jìn)行集中加油。主要包括雙層排灰閥閥桿兩端軸承,刮板機(jī)前后鏈輪兩端軸承共88個(gè)潤滑點(diǎn)。運(yùn)行期間各加油點(diǎn)出油均勻,潤滑良好,保障了設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
(6)新增實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng) [2]
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