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在煤粉碎除塵改造中的應用
添加時間:2020-08-12
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1.改造原因

煤粉碎機注煤的人口、出口及皮帶機受料點的揚塵,通過吸氣罩經(jīng)風管進人袋濾器。捕集 下來的煤塵運出加人煉焦配煤中煉焦,如圖11-39所示。

經(jīng)多年運行后除塵器阻力升髙,經(jīng)常維持在2000?3000Pa,由于阻力高,使系統(tǒng)風量也有所減 少,因此決定把反吹風袋式除塵器改造為脈沖袋式除塵器,以便降阻節(jié)能改善車間崗位環(huán)境。

2.工藝特點和參數(shù)

流程特點如下:(《0考慮到煤塵的爆炸性質(zhì),采用能消除靜電效應的過濾布,濾布中織人 直徑8?12pm的金屬導線;(b>為防止潮濕的煤塵在管道、集塵器灰斗內(nèi)集聚,在管道及集塵器灰斗側(cè)壁設置蒸汽保溫層。

煤粉碎機室除塵器

主要設計參數(shù):抽風貴800m3/rnin;人口含塵濃度15g/mH標);出口含塵濃度濾袋 規(guī)格焯92mmX8000mm;過濾風速0. 84m/min?設備阻力1960Pa,室數(shù)4室(144條濾袋); 風機的風量800mVmin,風壓4卯OPa,溫度60*C ,電機132kW。

3.改造后參數(shù)和效果

改造后新除塵器的主要技術參數(shù)如下。(a)型式及室數(shù):新除塵器為低壓(0.3MPa)在 線式脈沖噴吹袋式除塵器,共4室;(b)過濾面積1600m2; (c)處理風量56940mVh,全壓 煙氣溫度脈沖閥規(guī)格3英寸,ASCO公司產(chǎn)品,共32個,

本次改造主要是把舊除塵器改成新除塵器.風機沒有更換,風機的風量48000mVh,全壓 5000Pa,電機132kW。改造后由于新除塵器本體阻力低了(設備阻力700P^運行阻力 300Pa),使除塵系統(tǒng)阻力大大除低,盡管風機沒有更換(風機特性曲線沒有改變),但管網(wǎng)特 性曲線變化了,所以系統(tǒng)風機的風量有所增加,詳見表11-45。如果把新舊除塵器的實測風量 控制在舊除塵器的設計風量48000m3/h的水平左右,在使用新除塵器的情況下,風機的有效 功率可大大降低。詳見表11-46。

煤粉碎機室除塵器從上述表11-45中可看出,在不更換原風機的條件下,按照新舊除塵器的實測值計算,在 風機閥門開度為60%?100%的情況下,系統(tǒng)風機的風量提高了 9. 8%?20%。

煤粉碎機室除塵器

由表11-46中可以看出,把新舊除塵器的實測值控制在設計風量左右時,除塵器設備阻力 降低約1493Pa,換算成風機的有效功率為:

.817X4651 _ 60X1000 '
= 63(kW)(按舊除塵器實測值計算)
.798X3158 '60X1000

節(jié)約的風機有效功率= ^^X100% = 33%
42(kW)(按新除塵器實測值計算)
由此可見,在處理風量相同時,新除塵器與舊餘塵器相比,可節(jié)省系統(tǒng)風機的有效功率 30%左右,具較大的節(jié)能意義。新除塵器與舊除塵器相比,過濾面積擴大了 68%,在不更換 風機的情況下,除塵系統(tǒng)風機風量提高了 9. 8%?20%。新除塵器與舊除塵器相比,運行阻力 只有300MPa左右,大大地延長濾袋使用壽命、節(jié)省能源及作業(yè)率高、維護維修簡單等,可 較大地節(jié)省年運行管理費。新除塵器出口含塵濃度煤粉碎除塵器

布袋除塵器


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