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1. 存在問題
某鋼廠于2002年由意大利引進(jìn)了一座超高功率70t Consteel 電爐。該類型電爐的特點(diǎn)一是可連續(xù)不斷地輸送廢鋼,二是利用爐內(nèi)產(chǎn)生的高溫?zé)煔?,?jīng)預(yù)熱裝置使廢鋼料溫度達(dá)到600 ℃。 近幾年,由于冶煉工藝發(fā)生較大改變,吹氧量由3700m3/h 增加到8000m3/h 以上,兌鐵水比例由40 %增加到80 % 以上,電爐產(chǎn)生的煙氣量急劇增大,原除塵系統(tǒng)除塵能力嚴(yán)重不足,電爐冶煉時(shí)產(chǎn)生的煙氣嚴(yán)重污染了電爐車間及周邊環(huán)境。為保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行,改善工人的工作環(huán)境,該廠決定對(duì)原除塵系統(tǒng)進(jìn)行改造。
2. 原因分析
①除塵系統(tǒng)一次煙氣抽風(fēng)量嚴(yán)重不足;②廢鋼預(yù)熱通道至燃燒沉降室之間的原有煙道截面尺寸小,形成瓶頸,阻力較大;③廢鋼預(yù)熱通道尾部的動(dòng)態(tài)密封風(fēng)機(jī)因電機(jī)燒毀沒有使用,此處漏風(fēng)嚴(yán)重,一次除塵系統(tǒng)抽入大量的野風(fēng);④燃燒沉降室結(jié)構(gòu)不合理;⑤屋頂罩的容量和抽風(fēng)口位置不合理;⑥除塵系統(tǒng)管網(wǎng)設(shè)置不合理,一次除塵系統(tǒng)支路阻力不平衡。
3. 改造方案
1) 將原設(shè)計(jì)一次煙氣抽風(fēng)量由80000m3/h 增加為150000m3/h;
2) 一次煙氣抽風(fēng)量急劇增大 , 原有的1800m2機(jī)力風(fēng)冷器冷卻能力嚴(yán)重不足,為達(dá)到冷卻效果,更換為自然風(fēng)冷器,根據(jù)文獻(xiàn)[ 1] ,自然風(fēng)冷器換熱面積為3800 m2;
3) 一次煙氣量增大后,原有Φ1700mm水冷煙道不能滿足設(shè)計(jì)要求,經(jīng)計(jì)算,擴(kuò)大為2200 mm水冷煙道;
4) LF爐煙氣支路和自然風(fēng)冷器出口管路分別增設(shè)1臺(tái)增壓風(fēng)機(jī),以克服煙氣在管道中的阻力損失,根據(jù)風(fēng)量和阻力進(jìn)行設(shè)備選型;
5) 原動(dòng)態(tài)密封處軸流風(fēng)機(jī)經(jīng)常燒壞,改為除塵風(fēng)管抽風(fēng)。
4. 除塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)
1) 風(fēng)量的確定:電爐冶煉一般分為熔化期、氧化期和還原期,其中氧化期產(chǎn)生的煙氣量好,含塵濃度和煙氣溫度高。因此,電爐排煙除塵系統(tǒng)風(fēng)量按氧化期進(jìn)行設(shè)計(jì)。
2) 一次煙氣量:一次煙氣是指為保持電爐內(nèi)微負(fù)壓而從廢鋼預(yù)熱通道排出的煙。電爐煙塵的主要成分 有CO、CO2 、N2、O2、FeO、Fe2O3、MgO、CaO、油脂燃燒物等 。按裝入量70t 計(jì)算,考慮到移動(dòng)活套密封不嚴(yán)、Consteel 水封處的漏風(fēng)以及動(dòng)態(tài)密封處混入的野風(fēng),根據(jù)文獻(xiàn)[ 2] , 并參考同類型電爐工程經(jīng)驗(yàn),一次煙氣量為150000m3/h , 煙氣溫度為1000~1200 ℃。
3) LF精煉爐煙氣量:LF精煉爐采用水冷爐蓋爐內(nèi)排煙,爐蓋罩的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和排氣孔尺寸大小與排煙效果和排煙量有關(guān),煙氣量取60000m3/ h,煙氣溫度250 ℃。
4) 屋頂罩煙氣量:原有屋頂罩處理風(fēng)量為500000 m3/ h,增大一次煙氣排風(fēng)能力后,維持屋頂罩現(xiàn)有狀況不變。
5) 除塵系統(tǒng)風(fēng)量匯總:除塵系統(tǒng)風(fēng)量匯總見表1。
6) 除塵系統(tǒng)建立描述:為提高爐內(nèi)的排煙能力,將沉降室入口段的Φ1700mm的耐熱煙道改為2200mm的水冷煙道,使一次煙氣排風(fēng)量達(dá)到150000m3/ h。經(jīng)水冷煙道降溫至450℃,再采用自然對(duì)流空冷器進(jìn)一步降溫至180℃,自然空冷器出口的煙氣與加料系統(tǒng)、LF 爐煙氣和屋頂罩部分二次煙氣混合后降溫至110℃左右,然后進(jìn)入7600m2 一次煙氣袋式除塵器過濾,若煙氣溫度有異常變化,可緊急啟動(dòng)混風(fēng)閥來降低煙氣溫度以確保濾料安全運(yùn)行。屋頂排煙二次煙氣設(shè)計(jì)風(fēng)量500000m3/h,由6300m2 袋式除塵器過濾。由于二次煙氣滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間較短,為減輕彼此處理煙氣的負(fù)荷,可在除塵系統(tǒng)主風(fēng)管進(jìn)入一次袋式除塵器入口處增設(shè)一路Φ2020 mm的管路,將一次煙氣系統(tǒng)與二次煙氣系統(tǒng)形成既獨(dú)立又關(guān)聯(lián)的凈化系統(tǒng),一次煙氣和二次煙氣處理系統(tǒng)之間實(shí)現(xiàn)切換。
5. 袋式除塵器參數(shù)
袋式除塵器參數(shù)見表 2 。
6. 改造效果:電爐除塵系統(tǒng)改造完成后,該鋼廠環(huán)境監(jiān)測(cè)站對(duì)電爐除塵系統(tǒng)進(jìn)行了檢測(cè),各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。